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Revista Cientíca
RESULTADOS
Los resultados de los análisis físico-químicos de las carna-
zas obtenidos de los porcentajes promedios es de: 79,6%
humedad; 5,58% ceniza; 8,38% proteína y 4,35% grasa,
siendo útil la información del porcentaje de grasa para
nuestra investigación que se fundamentó en la recupera-
ción de este.
En las recuperaciones del sebo se presentan 3 fases: gra-
sa, una fase líquida y por último sedimentos. Se obtuvo
un promedio de 23% de grasa, 56% líquido y 21% lodos,
como resultado de la recuperación.
Los análisis físicos-químicos realizados al sebo presentan
la siguiente información: índice de saponicación 119,17
mg/g, índice de yodo 70,98 cg/g, índice de acidez 0,12%
(ácido oleico), índice de peróxidos 4,92 meqO
2
/kg.
Para la formación del tensoactivo especícamente el deter-
gente líquido industrial se realizaron varias pruebas de la-
boratorio. De los espectros obtenidos se tiene los siguien-
tes resultados: Intensidad de absorción cm-1: Prueba 1
(3350,18), Prueba 2 (3366,14), Prueba 3 (3359,39), Prue-
ba 4 (3340,1), este alcohol no es ideal para la formación de
este tipo de tensoactivos.
Los parámetros Físico-químicos del jabón fueron: Hume-
dad 22,41 %, Materia grasa total 34,91 %, Cloruros jabón
15,72 %, Alcalinidad NaOH 6,42 %, Acidez en jabón (ac.
Oleico) 0,00 Materia insaponicada e insaponicable en
agua 4,77 %, Ph (T: 25 °C) 10,19, Materia insoluble en
agua 0,83 %, Materia insoluble en alcohol 1,00 %. Todos
los parámetros cumplen con la Norma Técnica Ecuatoria-
na NTE INEN 848, para la obtención de detergentes de
uso industrial.
III. DISCUSIÓN
El objetivo principal de esta investigación fue reducir la
cantidad de residuos sólidos generados por la indsutria cur-
tiembre, especícamente en la operación de descarnación
y a la vez dar un valor agregado, llegándose a cumplir con
la recuperación de una parte de sus residuos generados,
como es la grasa proveniente de las carnazas, la cual se
utilizó como materia prima para la obtención de jabones.
En las recuperaciones del sebo se logró recuperar un pro-
medio de 25% de grasa de la operación de descarne, sien-
do este valor una base para futuros cálculos de diseño del
proceso, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de gra-
sa se consigue cuando las carnazas son frescas.
Los análisis físicos-químicos del sebo nos indican que
tiene las propiedades necesarias para ser utilizado como
materia prima para tensoactivos, sabien-
do que mientras más alto sea el índice de
yodo más ácidos grasos insaturados con-
tendrá la grasa, un alto índice de saponi-
cación indica una alta pureza de la grasa,
un índice elevado de acidez indica la pre-
sencia de alta cantidad de ácidos libres,
el índice de peróxido proporciona infor-
mación sobre el grado de oxidación de un
aceite, mientras más bajo sea el valor, el
grado de oxidación será menor.
Para la formación del tensoactivo especí-
camente el detergente líquido industrial
se realizaron varias pruebas de laboratorio
proyectando resultados negativos, ya que
la calidad de la grasa afecta a la formación
de un alcohol puro, debido a que las carna-
zas fueron antes tratadas con sulfuros y cal
en la operación de pelambre.
De las cuatro pruebas la cantidad de alco-
hol extraída por cualquiera que sea su do-
sicación antes mencionada es relativa-
mente pequeña llegándose a obtener una
cantidad máxima de 2 ml, la temperatura
de la grasa para la obtención de alcoholes
fue de 40 - 42 °C; si es menor la grasa se
vuelve sólida y no reacciona, si es mayor
la grasa tiende a no reaccionar fácilmente
por lo que se diculta la separación del
alcohol a través de la centrifuga, pero
dentro del rango establecido la grasa re-
acciona obteniéndose una consistencia
pastosa la misma que facilita la separa-
ción del alcohol.
Los costos de implementación en el caso
de que se pusiera en marcha el proceso
serán manejados exclusivamente por cada
empresa, pero como un dato tentativo
si se pusiera en marcha la planta de pro-
ducción de jabón industrial costaría unos
$ 450 000, los costos de producción la
planta genera ganancias alrededor de
$ 340 000, eso indica que la cantidad de
dinero invertida en la planta se logrará re-
cuperar al cabo de dos años aproximada-
mente, al implementar este proceso se ob-
tiene una ganancias de $ 1410 diarios y un
valor mensual de $ 7000 para la empresa.
Número 20 Vol. 2 (2018)
ISSN 2477-9105